2 第二次试验,型号为MB2;
同时对钢网资料进行了调整,增加了挡点,具体如下图所示:
回流焊条件为:155---265℃;传送速度为:55cm/min;
此次试验结果为:小孔位置仍然有小部分冒锡情况,但是板边和槽孔位置冒锡情况得到了很大的改善;具体如下图:
如上图所示,小孔位置仍有冒锡现象,盲槽和板边位置均得到改善,已无明显冒锡情况出现;
对于板面基材发黄方面的改善如下图所示:
如上图,左边为第一次试验回流焊效果图,右边为第二次回流焊效果图,对于板面基材发黄现象也有了改善;
对于孔铜与基才分离通过切片图发现,无此情况出现;
通过第二次试验,发现该组回流焊参数是可以满足要求的,同时对于盲槽和板边冒锡现象也得到了全面改善,存在的问题点就是小孔仍有冒锡现象,需要对工程资料作进一步的修改;
3 第三次试验,锡膏采用MB2;同时对钢网工程资料再次作了修改,将大孔和槽孔的钢网挡点位置单边加大,小孔的钢网挡点位置单边加大,并且将网孔的间距进行调整,网孔大小为0.3mm;
回流焊参数:150-260 传送速度为:55cm/min;
试验结果小孔冒锡情况得到了很好的改善,同时盲槽和板边也无冒锡情况出现;如下图所示:
所以,此次试验结果已经可以满足工艺要求;
4 焊结可靠性测试,焊结后的铜基板再次过288℃回流焊,在保持温度的状态下做跌落试验, 观测PCB和铜基是否有分离现象,经过试验检测,未发现分离。
五、结果:
1、高频PCB板部分主要参数控制如下:
钻孔时上下加垫板钻孔,2块/叠,参数按公司常规参数下调10%,钻孔后锣板,公差满足±0.1mm;
沉铜级数背光为9级,板电特殊要求铜厚为:13um,板电参数为:1.1ASD×55min;
孔铜要求厚度为MIN 25um,图电电铜参数控制为:1.6ASD×90min;电锡参数控制为:1.2ASD×12min;
蚀刻最小线宽要求0.5mm,公差为±10%,蚀刻参数为:退膜速度:60Hz;蚀刻速度:50.12Hz;退锡速度:81.25Hz;注意蚀刻后不能用手触摸基材,后续工序不能磨板,不能机械加工处理,只能做酸性处理;
2、铜基板铜座主要参数控制如下:
2.1、为了防止焊接是焊锡从PCB板通孔冒出,将钢网做成挡点,小孔挡点单边加大,3.2mm孔及槽孔挡点加单边加大;
2.2、经过测试改善,将钢网孔点大小改为0.3mm,孔间距为0.2mm,使其在锡膏印刷时达到最佳的下锡效果;
2.3、回流焊温度参数设置分为多段,前段温度设置为由160℃逐渐升温至265℃,中段温度达到最高280℃,后段温度下降为260℃;
六、总结:
此产品的难点在于PCS板与铜基板焊接工艺控制上,该工艺为新工艺,经过工艺测试参数抓取,现工艺已经满足要求;但是还存在以下的一些方面需要改善:
1、印锡膏时对位困难,试验时采用的是0.5mm孔进行对位的,由于钢网不透光,所以对位时只能采用图象转移方法,将钢网上的对位孔位置转移到事先固定好的透明菲林上,再用菲林和模具板对位,这样就比较繁杂,且精度上存在偏差;
改善建议:改成在钢网上钻出3.0mm拼钉孔,用拼钉孔对位;
2、回流焊后的铜基板发现中间微有鼓起现象,原因是铜基板铜座的涨缩系数与PCB板的涨缩系数不一致,PCB板涨缩系数要大,而由于回流焊时板件四周是被螺丝固定的,因此造成PCB板向中间鼓起;
改善建议:采用三明治夹法;
3、PCB板上个别孤单位置的小孔(小孔较少的区域)对应的钢网位置挡点加大;
4、印锡膏时如有返工板,一定要注意清晰干净盲槽位置和大孔孔内位置,不能残留有锡粒在上面,以防回流焊时锡融化了后无法除去;返洗时应该泡在酒精中擦拭,再拿来用酒精冲洗一遍,之后再用棉签沾上酒精将盲槽和大孔内擦拭一遍,检查无锡残留即可;
5、上螺丝位置要注意上保护环,防止压伤板面(不能拧得过紧);
文章摘自《印制电路资讯》09年11月第6期 |